2020年注定是非凡的一年。
在经济全球化的今天,
爆发的疫情对各行各业都产生了重大影响。
咬牙坚持从疫情阴霾中走出来的光伏人们,
终于喜迎市场行情爆发的第一缕曙光。
对于苏民这个专业太阳能电池片制造商而言,166规格电池片是今年绝佳的发展契机,抢夺166市场份额刻不容缓。公司高层当机立断:全面进行产线166改造!45天从计划到通线,12天从通线到量产效率升至23.05%,技改备件全部到货后保持每3天通1条166线、每5天完成1条线产能及效率爬坡,苏民团队用实际行动证明了“没有什么人和事能够阻挡我们成为最佳”!
01 目标明确,坚定执行
“以交期最长的工装到货时间为节点,倒逼所有改造计划!”。9月1日产线改造方案动员会上,公司首席技术官和制造总监带领技术、制造核心团队,明确产线改造基本原则,要快,也要好!
公司上下拧成一股绳、劲往一处使,加班加点缩短工期,全力以赴落实执行。1个星期,完成166改造所有招标工作;45天,完成设备改造、工艺调试,第一条线如期交付生产。
值得一提的是,改造启动后,项目团队不断优化改造方案,持续进行技术攻坚,对行业166改造普遍投入最大的印刷和激光工序进行了改造实验和验证,突破了各种难点,成功在无原设备厂商介入前提下完成改造,成为行业首创,基本实现了该工序零成本改造,极大节省了改造费用。
02 定位异常,各个击破
第一条166双面电池线通线后,技术、制造团队结合行业水平,计划初步量产效率达成22.80%,进一步达成23.00%的效率目标。
10月15日,166双面产线第一批试产效率20.97%,表现欠佳。公司技术、制造团队迅速定位异常——“EL发黑”问题突出。当即组织专项改善小组寻找根因进行优化。跑工艺成熟的158硅片验证差异、给166产线进行PL监控以便及时了解各机台状况……17日顺利确认了效率偏低的真正原因,并立即采取针对性的措施。18日,166双面效率提升至22.62%。
与此同时,产线数据显示,产品漏电偏大,数值0.2A。通过红外测试发现主要为边缘漏电。工艺迅速指出异常位置,设备和生产针对性进行了一系列快速排异措施,质量全程进行监督。团队通力合作,20日漏电改善达标,效率提升到了22.71%。
此时,产品离初步目标仍有0.09%的效率差异,苏民人还在努力!团队着力改善背钝化工艺,10月21日,产线进行了批量投片,顺利提效至22.81%,达成初步目标——这标志着公司166双面电池产线工艺优化初步完成。
10月23-26日,团队结合掺镓片源特点,进行了全方位的整线量产工艺改善(扩散结型、SE、背膜、烧结特性等),产线平均效率成功达到二阶段目标:23.00%!10月27日新一批产品下线,量产平均效率再创新高,达到23.05%,且此时良率达到97.15%,创造了12天急速提效的佳话!
得益于此,行业多家企业向苏民抛出橄榄枝,表露了极强的合作意愿。
03 团队协作,稳定扩张
随着技改备件陆续到货,11月15日,苏民F2车间第三条166线将如期通线。苏民团队将继续加快166产线扩张,全方位协调各个部门、各方资源,保持每3天通1条166线、每5天完成1条线产能及效率爬坡的速度,保证12月F2车间6条166线全部满产。下一步,团队将结合F2车间改造经验,实现12月底完成F1车间改造的计划。
兵贵神速,乘胜追击。踏准市场节拍,持续优化产线工艺,做市场需要的产品,我们定能在行业里发出强有力的苏民之声!
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